⚡ Problèmes Électriques — Tests et Usage
Fusible Saute Immédiatement
Danger
DANGER — COURT-CIRCUIT PRÉSENT !
NE PAS remplacer le fusible sans trouver la cause !
Un fusible qui saute protège contre incendie/destruction. Remplacer sans diagnostic = risque d’incendie.
Symptôme : Fusible·s grille(nt) à la mise sous tension
Causes Possibles
Diagnostics court-circuit
☐ Court-circuit dans transformateur·s
Mono : TR1
Tri : TR1, TR2, TR3
Mesurer la résistance des enroulements (doit être ~1–10 kΩ)
Si <10 Ω → Transformateur défectueux
☐ Pont de soudure sur pistes haute tension
Inspecter visuellement avec une loupe
Zone 230 V particulièrement critique
☐ Condensateur en court-circuit
C1 (condensateur film secteur) ou C3 (électrolytique) défectueux
Rare mais possible
☐ Module PS1 (MPC10-5) défectueux
Peut être en court-circuit si défaut fabrication
Ou endommagé par soudure trop chaude
Procédure de Diagnostic
Avertissement
Débrancher l’alimentation et attendre 5 minutes avant ces tests !
Les condensateurs peuvent rester chargés.
Retirer le fusible
Mesurer la résistance entre phase et neutre
Multimètre en mode Ohm (Ω)
Mesurer à l’entrée du transformateur
Valeur attendue : > 1 kΩ
Si < 100 Ω → Court-circuit présent
Inspection visuelle minutieuse
Loupe recommandée
Chercher :
Traces de brûlure
Soudures touchant plusieurs pistes
Composants noircis
Fils dénudés touchant boîtier métallique
Test par élimination
Dessouder un côté du/des transformateur·s (TR1 pour mono, ou TR1/TR2/TR3 pour tri)
Remesurer résistance
Si court-circuit persiste → Problème sur PCB
Si disparaît → Transformateur défectueux
Remplacement fusible
Utiliser même valeur que fusible d’origine
Type : temporisé (slow-blow) recommandé
⚠️ Jamais de fusible plus fort !
Tensions Incorrectes aux Points de Test
Symptôme : Tensions mesurées différentes des valeurs attendues
Valeurs de Référence
Point de Test |
Valeur Attendue |
Tolérance |
|---|---|---|
VCC (3,3 V) |
3,3 V |
±0,2 V (3,1–3,5 V) |
VCC (5 V) |
5,0 V |
±0,3 V (4,7–5,3 V) |
Sortie ADC (repos) |
VCC/2 |
±0,5 V |
Gate triac (actif) |
~2–5 V (pulsé) |
Variable |
Diagnostic par Tension
VCC trop faible (<3 V pour système 3,3 V) :
Module PS1 (MPC10-5) défectueux, mal orienté ou mal soudé
Court-circuit partiel consommant trop de courant
VCC trop élevée (>5,5 V) :
⚠️ DANGER pour ATmega328P (max absolu = 6 V)
Régulateur absent ou court-circuité
COUPER L’ALIMENTATION IMMÉDIATEMENT
Tension ADC incorrecte (pas à VCC/2) :
Résistances de burden R18/R28/R38 mauvaise valeur ou absentes (uniquement si CT à sortie courant)
Condensateurs de filtrage défectueux (CMS, soudés en usine)
Pont de soudure dans zone analogique
Problèmes d’Étalonnage et Mesures
Mesures de Puissance Incohérentes
Symptôme : Le routeur affiche des valeurs fantaisistes (très éloignées réalité)
Vérifications CT (Current Transformer)
Liste de contrôle — CT
☐ CT dans le bon sens ?
Flèche sur CT doit pointer vers source (compteur/disjoncteur)
Pas vers la charge
⚠️ Si inversé : valeurs négatives ou erronées
☐ CT sur la bonne phase ?
Version mono : CT sur phase principale
Version tri : CT sur chacune des 3 phases
☐ CT bien fermé ?
Le noyau magnétique doit être complètement fermé
Pas d’espace/jeu
Clip bien enclenché
☐ CT sur UN SEUL câble ?
Ne jamais entourer phase + neutre ensemble
Annulerait la mesure (courant total = 0)
☐ Connexion CT sur PCB correcte ?
Connecteur jack bien enfoncé
Pas de faux contact
Vérifications Électroniques
Composants de mesure
☐ Burden résistances correctes ?
Emplacements R18 / R28 / R38 (THT, un par CT)
Uniquement nécessaires avec des CT à sortie courant (ex. : SCT-013-000)
Pas nécessaires avec des CT à sortie tension (burden intégré)
Valeur calculée selon le CT — voir Présentation de la carte universelle
☐ Diodes TVS de protection présentes ?
Composants CMS soudés en usine sur les mêmes pastilles que les burden
Vérifier visuellement qu’aucune n’est manquante ou décollée
☐ Pas de pont de soudure autour ADC ?
Zone très sensible
Vérifier à la loupe
Valeurs de Référence
Test de cohérence :
Condition |
Valeur Attendue |
Tolérance |
|---|---|---|
Sans charge (0 W réel) |
0 W ±10 W |
Normal |
Avec charge 2 000 W |
1 900–2100 W |
±5% après étalonnage |
Production 3 000 W |
2 850–3150 W |
±5% |
Écart >20% |
Problème matériel |
À investiguer |
Si écart >20% après étalonnage :
CT défectueux (rare mais possible)
Burden résistances mauvaise valeur
Problème ADC du microcontrôleur
Interférences électromagnétiques (câble CT trop long/près moteur)
Étalonnage ne Converge Pas
Symptôme : Impossible d’obtenir valeurs correctes malgré ajustements
Causes possibles :
Charge de référence instable
Utiliser une résistance pure (radiateur, chauffe-eau)
Pas de charge à découpage (ordinateur, LED)
Puissance doit être stable ±2%
Mesure de référence inexacte
Pince ampèremétrique : ±3% précision minimum
Wattmètre : Classe 1 minimum
Multimètre basique insuffisant
Interférences
Variateurs de vitesse moteur
Plaques à induction
Équipements RF à proximité
Procédure recommandée :
Couper TOUS les autres appareils
Utiliser une charge purement résistive 1 500–2000 W
Laisser stabiliser 5 minutes
Mesurer avec un instrument calibré
Ajuster calibration
Vérifier avec une autre charge différente
Problèmes LED et Signalisation
LED ne s’Allume Jamais
Symptôme : LED témoin ne s’allume pas malgré routage actif
Vérifications de Base
Diagnostic LED
☐ LED bien soudée ?
Soudures brillantes ?
Contact avec pastilles ?
☐ LED dans le bon sens ?
Patte longue = Anode (+)
Patte courte = Cathode (-)
Repère plat sur LED = côté cathode (-)
⚠️ Si inversée : ne s’allumera JAMAIS
☐ Résistance série LED présente ?
Typiquement 220 Ω ou 470 Ω
Protège la LED
Si absente : LED peut griller
☐ Carte sortie triac fonctionne ?
Tester le routage avec une charge
Si charge activée mais pas LED → Problème LED/résistance
Si charge pas activée → Problème triac (voir section suivante)
Test de la LED
Test avec pile 3 V (2× AA/AAA) :
Dessouder LED du PCB
Connecter :
+ pile → Résistance 220 Ω → Anode LED (patte longue)
- pile → Cathode LED (patte courte)
LED doit s’allumer
Si oui : LED OK, problème sur PCB
Si non : LED grillée, remplacer
LED Toujours Allumée
Symptôme : LED reste allumée en permanence même sans excédent
Causes possibles :
Triac en court-circuit
Triac défectueux ou détruit
Mesurer la résistance MT1-MT2 (doit être >1 MΩ à froid)
Opto-coupleur défectueux
MOC3041/MOC3043 en court-circuit
Remplacer le composant
Problème firmware
Sortie forcée ON dans configuration
Vérifier le Moniteur Série Arduino IDE
Commandes de test actives ?
LED Clignote Bizarrement
Symptôme : Comportement LED inattendu
Comportement |
Signification |
Action |
|---|---|---|
Toutes éteintes permanent |
Pas d’excédent OU routeur non fonctionnel |
Vérifier la production solaire et le moniteur série |
Toutes allumées permanent |
Excédent max OU charge saturée |
Normal si chauffe-eau à température |
Clignotement très rapide (<0.5s) |
Beaucoup d’excédent (80–100%) |
Normal en pleine production |
Clignotement lent (>2s) |
Peu d’excédent (10–30%) |
Normal début/fin journée |
Clignotement erratique |
Mesures instables |
Vérifier le CT et l’étalonnage |
🔥 Problèmes de Routage — Charge ne Chauffe Pas
Routeur Fonctionne mais Charge Pas Alimentée
Symptôme : LEDs actives, routeur semble fonctionner, mais charge froide
Vérifications Triac
Danger
Manipulation haute tension ! Couper le disjoncteur avant intervention.
Diagnostic étage de puissance
☐ Triac bien soudé sur dissipateur ?
Contact thermique ET électrique
Pas de jeu mécanique
☐ Isolant électrique présent ?
Mica ou silicone entre triac et dissipateur
Évite court-circuit (dissipateur relié terre)
☐ Vis triac bien serrée ?
Couple serrage important pour contact thermique
Pas trop serré (risque fissure boîtier triac)
☐ Pâte thermique appliquée ?
Mince couche uniforme
Améliore transfert thermique
☐ Câblage haute puissance correct ?
Phase sur borne L
Neutre sur borne N
Vis bornier bien serrées
Test du Triac
Mesure à froid (hors tension) :
Couper l’alimentation
Multimètre en mode Ohm (Ω)
Mesurer la résistance MT1-MT2 :
Doit être > 1 MΩ (quasi ouvert)
Si < 100 Ω → Triac en court-circuit (détruit)
Test fonctionnel (sous tension) :
Danger
Manipulations haute tension ! Compétences électriques requises.
Connecter voltmètre aux bornes charge
Mettre routeur sous tension avec excédent
Observer tension :
Doit être ~230 V RMS quand LED active
Doit être ~0 V quand LED éteinte
Si toujours 0 V → Triac ne conduit pas
Si toujours 230 V → Triac bloqué ON (défectueux)
Mesure signal gate :
Oscilloscope ou multimètre AC sur gate triac
En fonctionnement :
Doit montrer impulsions 2–5 V
Fréquence 50/100 Hz (burst fire)
Si pas d’impulsions → Problème opto-coupleur ou routage signal
Vérifications Charge
Chauffe-eau :
☐ Thermostat non déclenché ? (température max atteinte)
☐ Thermostat pas coupé manuellement ?
☐ Résistance chauffe-eau fonctionnelle ?
Tester résistance : doit être ~25–30 Ω pour 2 000 W
Si infinie → Résistance coupée/brûlée
Radiateur électrique :
☐ Interrupteur radiateur allumé ?
☐ Thermostat radiateur pas en position MIN ?
Test charge indépendamment :
Déconnecter charge du routeur
Brancher directement sur prise secteur
Vérifier le fonctionnement
Si charge ne chauffe pas → Problème charge, pas routeur
Triac Surchauffe
Symptôme : Dissipateur très chaud (>60 °C au toucher)
Avertissement
Surchauffe = risque de destruction du triac et incendie !
Causes possibles :
Puissance de la charge trop élevée
Les dissipateurs fournis sont dimensionnés pour un maximum de 3 kW
Vérifier que la charge connectée ne dépasse pas cette limite
Exemples :
✅ Chauffe-eau 2 000–3000 W : OK
✅ Radiateur électrique 2 000 W : OK
❌ Charge >3 kW : Dépasse les spécifications !
Dissipateur mal orienté
⚠️ IMPORTANT : Le dissipateur DOIT être en position verticale
Permet la convection naturelle de l’air
Si horizontal : refroidissement insuffisant → surchauffe
Note
Les dissipateurs sont vissés sur l’extérieur du boîtier. Aucun trou de ventilation n’est nécessaire dans le boîtier.
Contact thermique insuffisant
Pâte thermique absente/mal appliquée
Vissage insuffisant
Surface du dissipateur pas plane
Isolant électrique (mica/silicone) mal positionné
Solutions :
Vérifier que la charge ≤ 3 kW (mesurer avec pince ampèremétrique)
S’assurer que le dissipateur est vertical
Améliorer le contact thermique (pâte, serrage correct)
Si charge >3 kW : répartir la puissance sur plusieurs étages de sortie ou réduire la puissance de la charge
💻 Problèmes de Communication RF
Module RF ne Répond Pas
Symptôme : Pas de communication radio (si module RF installé)
Note
Cette section concerne uniquement les kits avec module RF optionnel.
Vérifications Matérielles
Diagnostic module RF
☐ Module RF bien soudé/enfiché ?
Toutes broches en contact ?
Orientation correcte ?
☐ Antenne connectée ?
Module 433 MHz : antenne filaire 17 cm
Module 868 MHz : antenne filaire 8.6 cm
☐ Firmware compilé avec RF activé ?
Dans
config.h:#define ENABLE_RF_MODULERecompiler et téléverser si nécessaire
☐ Messages RF dans Moniteur Série ?
Doit afficher : « RF initialized » au démarrage
Si « RF init failed » → Problème communication
Dépannage Communication
Test émetteur :
Ouvrir Moniteur Série (9 600 bauds)
Forcer émission commande test
Observer messages debug
Problèmes fréquents :
Mauvaise broche SPI (vérifier schéma)
Module 3,3 V alimenté en 5 V (destruction possible)
Interférences (éloigner de charges puissance)